產品價格:電議元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:鞏義市新錦耐材有限公司
所在地:河南 鄭州
聯系人:銷售 男
發布時間:2024年04月23日
有效期至:2024年05月23日在線詢盤
轉爐煉鋼出現噴濺的原因:
噴濺在轉爐煉鋼過程中很常見,爐內鋼水的密度約為7.0t/m3,爐渣的密度3.2t/m3,熔渣覆于鋼水上面,在 1470℃以下碳氧反應受抑制,而在1470℃以上時則能順利進行,如果才做不當(如二批渣料加的不合適等)就會使熔渣溫度聚降到1470℃以下,供氧造成熔渣中(FeO)富集,而后隨著溫度上上至1470℃以上,碳氧激烈反應,瞬時產生大量 CO 氣體,爐渣嚴重泡沫化,由于 CO 氣體來不及排出,而造成爆發性噴濺。
減輕噴濺的措施:
為了控制爐內碳氧反應速度,減輕爐渣噴濺,目前解決的方法有:一是通過改變槍位及供氧制度,但是采用的該方法一般泄后于反應,屬于補救措施,效果不理想;二適時改變爐渣成分,在出現噴濺征兆前或者剛出現噴濺時加入泡沫渣抑制劑,隨即與爐渣快速反應,增加爐渣黏度,降低泡沫渣中(FeO)含量,減緩 C-O 反應,使泡沫渣中的金屬液滴沉降,可有效抑制噴濺現象的發生。綜合考慮,決定采用泡沫渣抑制劑來減輕噴濺現象的發生。根據吹煉過程中渣中 CaO 含量對轉爐渣黏度和熔點的反應可知,CaO 含量升高映象爐渣黏度升高,因此設計抑制劑成分時應加入一定量的 CaO,同時加入易燃易揮發的物質,有利于消除滯留在爐渣中 CO 氣泡。